合成一:創(chuàng)新思維促提升,節(jié)能降耗創(chuàng)效益
在丁草胺的生產(chǎn)過程中,長時間高溫內脫易使原藥出現(xiàn)變色現(xiàn)象,且極易造成含量的分解,使含量降低,這成為了影響丁草胺產(chǎn)品質量提升的一大難題。
目前,對于丁草胺的生產(chǎn),車間一般采取按單生產(chǎn)的模式:根據(jù)計劃單的需求情況來靈活控制溶劑指標。當計劃沒有高含量訂單時,內脫通汽時間一般會控在兩小時左右,這樣既節(jié)約蒸汽消耗,又能很好地保障產(chǎn)品的顏色。但在面對高含量生產(chǎn)訂單時,依然會存在蒸汽浪費及含量分解的現(xiàn)象?v觀全年銷售計劃及訂單情況,盡管高含量訂單所占比例較少,但也著實占據(jù)著一定的市場份額。所以,降低高含量產(chǎn)品的生產(chǎn)成本勢在必行。
今年9月份一開車,車間就迅速轉變質量觀念,全面著手提升質量部署,以解決生產(chǎn)中存在的一系列難題。生產(chǎn)過程中,車間借助QC管理工具,針對生產(chǎn)難點,進行了專項治理,尤其是針對丁草胺內脫溶難題進行了攻關研究:脫溶工序之所以難脫溶是由于在系統(tǒng)循環(huán)過程中產(chǎn)生了高沸物質造成的,如果從降低溶劑沸點著手,把高沸物質與低沸物質進行有效分離,會不會有所好轉呢?
對此,車間進行了一系列的嘗試與改進,專門在脫溶接收罐處安裝管道閥門,讓最后通出的溶劑單獨通過閥門放出來。通過一段時間的試驗、摸索,效果非常明顯,通蒸汽時間從原來的四五個小時縮短至兩小時左右,不僅節(jié)約了蒸汽,提高了生產(chǎn)效率,而且通過對系統(tǒng)溶劑的有效控制,也避免了含量的分解,產(chǎn)品含量得到了穩(wěn)定提升,F(xiàn)在丁草胺的含量基本能穩(wěn)定在96%左右。蒸汽由去年的3.23m3/噸降到今年的2.5m3/噸左右,每噸可節(jié)約0.73m3。一般情況下,蒸汽價格約230元/噸,我們按車間月產(chǎn)能3000噸/月,每年生產(chǎn)10個月計算,一年下來,車間可節(jié)約成本為:0.73m3*230元/噸*300噸*10=50.3萬元;按有效節(jié)約溶劑2.5%/噸,每噸混苯市場價5000元/噸,年產(chǎn)能3000噸計算,一年下來,車間可節(jié)約溶劑為:3000噸*2.5%*5000元/噸=37.5萬元。兩項成本每年可節(jié)約共計87萬余元。
丁草胺作為一個老產(chǎn)品,雖然其含量提高難度較大,但合一車間通過思維創(chuàng)新,逐步分解難題,仍然取得了不錯的成績。在為公司節(jié)約成本,創(chuàng)造經(jīng)濟效益的同時,也提高了丁草胺產(chǎn)品的市場競爭力,為公司進一步占領市場份額增添了新力量。